实践表明,SiC-SiN 质透气砖,确保了只透气不渗铝的功能。
1、在铝液与炉气间形成-惰性气体阻挡层,减少铝液的氧化和吸气,金属铝损耗比现 行下降 50%,铝熔体中[H]含量下降 30%以上,即[H]含量 0.32-0.25 ml/100gAl,基本上达到炉内熔剂喷射精炼的净化技术水平。通过水模似试验研究流体在透气塞内的动力学特性,优化透气塞的结构。
2、透气砖材质和结构的优化 选用碳化硅与氮化硅烧结体作为基体,添加适当的添加剂,研制透气砖。透气砖均匀孔 隙直径小于 1μm,孔隙率大于 35%,以保证透气性良好且铝合金液不能进入透气砖内。首先,设计制 造了 1000×2000 的水模似池进行模似搅拌试验。前人 在水模似前提下,应用激光测气泡频率的方法,开展了吹惰性气体精炼动力学的研究。 同时也减少上下层小气泡碰撞合泡的倾向, 在小脉冲净化过程中,间歇式进行大脉冲搅拌,促进气-液界面的更新,也延长小气泡在铝液中 浮游的路程、时间。相同体积的惰性气体,气泡愈小,弥散性愈好,气一液接触作用面愈大,净化效果愈好。
3、铝合金熔炼实现无 Cl.F 污染物的废气、废渣排放,同时熔炼过程的造渣量比现行方 式降低了 30%以上。也防止停炉时灰份堵塞透气眼;净化气,即在基气保持不乱的条件下,脉冲式供应惰性气体,产生微小气泡,实现小气泡浮选净化为目的; 合金化气,即大流量,大压力分组供气来实现 造浪搅拌,并分组变换大脉冲造浪位置,完成平均搅拌的合金化操纵模式。
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